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有一份光就發(fā)一份熱
——1995年全國勞動模范

滿澤潤簡介:

男,漢族,中共黨員,小學文化。1933年7月12日出生,1952年9月參加工作,進入大連汽輪機廠任冷作工。期間,從1956年到1965年,曾連續(xù)十年被旅大市(現(xiàn)大連、旅順市)評為勞動模范,1959年到1963年連續(xù)5年被遼寧省評為先進生產(chǎn)者,1959年,被評為全國勞動模范,到北京參加全國群英會。1965年11月調(diào)入東風電機廠焊接分廠擔任工段長,曾多次被評為廠勞動模范和先進生產(chǎn)者。1988年1月被評為鉚工技師,1988年5月退休。

2010年11月,記者有幸采訪了已77歲高齡的老勞模滿澤潤,老人高大健碩的體型,干凈整潔的容顏,樂觀開朗和健談都給我們留下了深刻的印象,隨著老人的侃侃而談,帶著我們進入了老人平凡而又精彩的人生歷程。

1965年11月,滿澤潤隨大連汽輪機廠內(nèi)遷職工與上海先鋒電機廠、武漢鍋爐廠、博山電機廠、南京微分電機廠、北京重型電機廠、沈陽變壓器廠和沈陽高壓開關(guān)廠等八廠內(nèi)遷人員一起調(diào)入東風電機廠,舍棄大城市舒適的生活,千里迢迢來到四川內(nèi)地,在蔥蘢山下安營扎寨,投身到東風電機廠建廠初期的艱苦創(chuàng)業(yè)之中。

建廠初期,條件異常艱苦。要生產(chǎn),沒廠房,當時滿澤潤負責帶領(lǐng)五、六十個小伙子,到三號碼頭拉砂石運往廠區(qū)的建設(shè)工地,沒有運輸設(shè)備,全靠肩扛手抬,從三號碼頭到廠區(qū)路遠不說,還有一個大的坡度,扛著砂石走坡路,勞動強度大,勞動效率低。滿澤潤看在眼里,急在心里,他開動腦筋想辦法,用小軌道安上礦斗車,降低了勞動強度,也大大提高了效率,為基建羸得了時間。

從此,遇事就動腦筋想辦法,小改小革成了滿澤潤的工作習慣。工作中,他總是事事留心,勤動手勤動腦,經(jīng)他改造過的工具、設(shè)備和工藝不計其數(shù),有些延用至今,照當時工人師傅們的話說,“就是書本上沒有的,老滿也能鼓搗出來”。

當時,九車間(現(xiàn)焊接分廠)沒有1000噸的大型水壓機,只有1臺40噸的油壓機。而擔負的生產(chǎn)任務(wù)需要這么大的設(shè)備,寄希望于其他兄弟單位的協(xié)作,生產(chǎn)周期不允許。在這個關(guān)鍵時刻,勞模滿澤潤勇?lián)厝危c技術(shù)人員們一起攻關(guān),成功設(shè)計了空心壓型胎,硬是用小設(shè)備干出了大零件,保證了產(chǎn)品試制的順利進行。

為軍工產(chǎn)品的早日投產(chǎn),九車間還依靠自己的力量,自行制造了許多設(shè)備,如大型退火爐、噴砂機、1000噸水壓機等。這一切都離不開工段長滿澤潤的努力。回憶1000噸水壓機試制時的情景,滿澤潤仍記憶猶新:“制造過程中,在沒有經(jīng)驗,缺少資料的情況下,我們克服了一個又一個困難,當時我負責3個大壓力主缸試壓(水壓)任務(wù),沒有實驗場地,為了保證安全和爭取時間,我?guī)ьI(lǐng)幾名同志下班后,利用晚間的時間在車間現(xiàn)場進行試驗。在工作場地四周安放防護欄,實驗開始時,我讓其他同志到安全地帶去。當壓力上升時,我的心情十分緊張,因為要仔細觀察又不能離得太遠。一次,當壓力上升到200kg時(實驗壓力應(yīng)在300kg),突然一聲巨響,缸體一處泄漏,還好泄漏處沖著地面,竟然把水泥地打出一個5~6公分的深坑,真是好險啊。我們就是這樣冒著生命危險,經(jīng)過多次的打壓補焊,終于圓滿完成了1000噸水壓機的制造。”

軍工產(chǎn)品3號、4號機中,有各種大小厚度不一的法蘭,按工藝生產(chǎn)需要大型卷板機、熱加工成型。工廠沒有這種設(shè)備,滿澤潤就和工人師傅們一起用“土辦法”干,在技術(shù)人員的幫助下,制造一些胎模具,利用現(xiàn)有的500T油壓機冷壓成型,結(jié)果完全符合要求,為工廠解決一大難題。

軍工產(chǎn)品3號機中有個零件——拉緊套,其材料為奧氏體不銹鋼,是一個圓筒狀,其一端有一個10×5mm的凸臺,按老工藝要求,先用不銹鋼焊條堆焊后,經(jīng)機加工而成,這樣,一個技術(shù)好的焊工每天只能堆焊6—8個,并且機加工時難免出現(xiàn)氣孔夾渣,導致零件報廢。在這種情況下,滿澤潤提出改進工藝,不用堆焊,大膽采用熱加工墩邊加工的辦法,經(jīng)過技術(shù)部門的論證,這種方法得以實施。加工出的拉緊套經(jīng)過各種驗測都合格。但用墩邊代替手工焊的方法,加溫很難控制,稍有不慎會過燒,老滿又與工人師傅們一起自制一臺轉(zhuǎn)動加熱爐,代替燃炭加熱法,一舉成功,經(jīng)理化檢驗各項指標合格。此后的大批量生產(chǎn)1—2分鐘就可以壓制一個,不但大大提高了效率,而且不再出現(xiàn)氣孔夾渣等的廢品了。后來,在4號機拉緊套的生產(chǎn)中仍然延用這種方法。此項技術(shù)革新為工廠節(jié)約不銹鋼焊條十余噸。

九十年代中期,東風電機已全面軍轉(zhuǎn)民,轉(zhuǎn)產(chǎn)水火發(fā)電設(shè)備。水電站閘門是大型焊接結(jié)構(gòu)件,其焊接的變形問題很難解決,外協(xié)加工成本高又費時,焊接分廠又將退休在家有經(jīng)驗的滿澤潤返聘回廠。滿澤潤帶領(lǐng)兩名焊工兩把焊炬,經(jīng)過幾天工作,第一臺閘門矯形完成,經(jīng)檢查員檢查后完全符合圖紙要求。此后,經(jīng)過幾臺閘門的檢驗后,經(jīng)老滿手矯形的閘門享受免檢待遇。

滿澤潤技改技革的例子不勝枚舉,經(jīng)他改造的工具、工藝有的至今還發(fā)揮著巨大的作用。幾十年里,他始終保持著一個共產(chǎn)黨員、勞動模范的本色,在工作中苦干、實干加巧干,他始終堅持著有一份光發(fā)一份熱的信念。反過來,這一切也成就了老勞模踏實勤奮執(zhí)著奉獻的人生。

“全國勞動模范”榮獲者